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四效蒸发设备带料调试方案

调试目的:铜蚀刻液(无机处理后)原料浓度约为18%左右,双氧水含量<0.6%PH6.5-7.5。初次调试尝试将产品(残液)浓度蒸至55%~65%之间。经计算:①产品(残液)浓度蒸至55%,需大约蒸出67.3%废水,出料产品(残液)密度大约为1.1g/cm3;②产品(残液)浓度蒸至65%时,需大约蒸出72.4%废水,出料产品(残液)密度大约为1.17g/cm3。四效现场产品(残液)出料主要靠采出密度计控制,此次调试暂时设定排放密度为1.1~1.17g/cm3,后期再根据产品(残液)粘稠度及废水氨氮和COD含量调整出料密度。

1、开车准备工作

 1.1、检查所有机泵油位状况(如缺润滑油应及时填加),电磁阀门、流量计等电源,检查所有管道和阀门开关情况,检查PLC控制系统连锁及参数设置;

1.2、手动盘转各运转机泵,应无卡阻现象(寒冷天气必要时需预热机泵);

1.3、关闭Ⅳ效分离器破空阀门,各效进出料、冷凝水及排污阀门;

1.4检查现场蒸汽、冷却水阀门,联系设备动力部开启冷却水泵,调节至适当流量,使各泵有充足的水冷却条件。必要时启动风机。

2、系统进料及调试

 2.1、检查原料罐液位,打开原料罐低阀,开启原料进料泵向系统进料。当Ⅰ效分离器达到设定的正常液位时(m),启动Ⅰ效循环泵和Ⅰ效转料阀,当Ⅱ效分离器达到设定正常液位时(m),启动Ⅱ效循环泵和Ⅱ效转料阀,当Ⅲ效分离器达到设定正常液位时(m),启动Ⅲ效循环泵和Ⅲ效转料阀,当Ⅳ效分离器达到设定正常液位时(m),启动Ⅳ效循环泵,调整出料阀门有适当流量回流Ⅰ效分离器(不合格产品线)/产品出料阀至产品罐(合格)

 2.2、打开真空泵调节水泵给水量,手动开启真空泵,缓慢关闭真空破空阀,待真空压力达到-0.08Mpa~-0.085Mpa。

2.3、再次检查蒸汽管道疏水阀,如疏水阀正常运行,缓慢打开蒸汽阀门,如疏水阀不运行或不正常运行,先关闭疏水阀门,打开疏水阀底阀,缓慢打开疏水阀门,等蒸汽冷凝水流完之后关闭疏水阀门,关闭疏水阀底阀,再打开疏水阀阀门,然后微开蒸汽排净阀,等排完蒸汽冷凝水,出蒸汽以后保持微开。

 2.4、调整四效蒸汽阀门缓慢通入蒸汽,调节热泵前蒸汽减压阀门使压力稳定在0.35~0.6Mpa(表压)之间Ⅰ效蒸发室压力0~-0.02Mpa之间,使物料进行正常蒸发。具体数据参考如下:

Ⅰ效蒸发室压力-0.02Mpa分离器温度92

Ⅱ效蒸发室压力-0.05Mpa,分离器温度85℃;

Ⅲ效蒸发室压力-0.06Mpa,分离器温度75℃;

Ⅳ效蒸发室压力-0.088Mpa,分离器温度65

2.5、调节各蒸发器进出料阀门,使各效液位稳定在第一道与第二道视镜中间,物料液位最高不得高过第二道视镜,最低不得低于第一道视镜。

2.6、从四效取样阀不断检查四效罐内浓度,密度计检测至浓度到1.1~1.17g/cm3左右(具体参数调试时根据废液蒸出浓度指标以及残液的粘稠度调整)时,自动出料阀开启同时自动回流阀关闭,将蒸发残液打残液罐,同时要及时检查出料浓度状况,如有变化要及时调整进出料阀门。

2.7、每效蒸发器操作以控制液位为准,要及时调节各进出料阀门维持各效蒸发器液位在规定值,四效蒸发器自动出料阀门开启度,以出料浓度为准1.1~1.17g/cm3,这样,在其它条件(汽压,真空度,来料浓度)正常时,进料流量基本为一定值,整个蒸发系统主要控制点为一效进汽压力和进料流量。

停车操作

  1:手动关闭操作界面蒸汽阀门,手动关闭现场蒸汽阀门。

  2.手动停止泵,关闭原料罐底阀。关闭进料阀。

  3关闭进口阀门并停真空泵,破真空关闭真空泵供水阀门

  4.待系统温度降低至45度以下,关闭所有循环泵。

  5.关闭冷却循环水系统。

  6.关闭操作界面电源。

  7.打开所有分离器底部循环泵泵进口导淋阀门,加热室的物料放尽至残液罐。

                                                  2023年12月6日

                                         有机生产技术部


高科环保新闻官

Wed Dec 06 00:00:00 CST 2023

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